本網(wǎng)訊 近日,化肥分公司造氣車間設(shè)備維修由粗放型轉(zhuǎn)向精細化,盡量減少設(shè)備檢修誤差,誤差標準由原來的厘米級提升到毫米級,有效提高了造氣爐的運行質(zhì)量。
以前,只要工藝管理人員一說造氣爐內(nèi)外防流板尺寸不一致,維修人員馬上就會接茬來一句:“又不是造飛機,用得著那么精細嗎?”其實,造氣維修一直以來比較粗放,注重細節(jié)不夠,然而廠部大力推行節(jié)能降耗、成本管理的今天,粗放式的設(shè)備維修模式已經(jīng)不能適應(yīng)廠里的要求,為此車間推行“造飛機”式的精細化檢修,對煤氣爐內(nèi)破渣條間距、爐箅是否中心,內(nèi)外防流板寬度是否一致等細節(jié)問題由設(shè)備技術(shù)人員進行測量、確認、簽字,對不符合標準的項目返工檢修,直至誤差在5mm以內(nèi)。原先維修工配管時,不畫線,只是用氣槍那么大致一割,一次不行兩次,有時焊縫寬得能以塞根盤條,造成原材料的浪費,現(xiàn)在車間要求配管時必須現(xiàn)畫好線,沿線割管,不僅提高了精確度,而且節(jié)約了原材料。(作者:郭海程)
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