本網(wǎng)訊 近日,化工分公司造氣車間對液壓閥填料壓蓋進(jìn)行了改造,解決了密封點(diǎn)泄漏難題,減少了故障發(fā)生,促進(jìn)了安全生產(chǎn),為該車間無泄漏管理再增亮色。
造氣車間液壓閥多,閥桿活動頻繁,填料泄漏一直是個難題,如果填料壓的過緊,冬季油溫低粘度大,影響閥門啟閉速度;夏季閥桿膨脹,填料與閥桿之間的磨擦力增大,閥門時(shí)常不起或不落,造成閥門故障,影響安全生產(chǎn)。
最近,在該車間維修主任王芝蘭的帶領(lǐng)下,維修人員把設(shè)備構(gòu)造原理與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,對液壓閥填料壓蓋進(jìn)行了改造,在壓蓋上部增加一截直徑57mm高50mm的鋼管,形成一個容器油杯狀,可向油杯內(nèi)加油潤滑填料和閥桿。
改造可謂一舉多得,一是油能長時(shí)間浸泡填料,使填料密封更嚴(yán)密,同時(shí)油本身也形成一種液封,防止了氣體泄漏,增加了氣體利用率;二是閥門啟閉正常,防止了閥門故障發(fā)生,增加了閥桿和填料的使用壽命,間接地減少了油缸和油泵的承載壓力,減少了維修人員的勞動強(qiáng)度;三是廢機(jī)油得以重新利用,減少了油脂費(fèi)用。
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