本網(wǎng)訊 7月份,煤化工公司從調(diào)整爐況、穩(wěn)定工藝指標、抓煤炭入爐質(zhì)量入手,打了一場降本增效的攻堅戰(zhàn),噸尿素原料煤消耗指標較上月降低39公斤,按當月產(chǎn)量計算,直接增效148萬元。
加強工藝指標控制。在原料煤質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,造氣系統(tǒng)工藝調(diào)整以降低爐條轉(zhuǎn)速和上行溫度為中心,逐步減少蒸汽用量,提高半水煤氣有效氣體成分含量,降低熱損失,使原料煤耗和蒸汽用量雙下降;加大煤氣爐的消漏補缺力度,降低消耗;每周召開一次主操以上人員參加的氣化系統(tǒng)工藝研討會,及時解決工藝控制中的難點問題。同時,在車間內(nèi)部開展小指標競賽,提升了操作人員的工作責任心。
嚴控原料煤入廠質(zhì)量。每天派人不定時對承運車輛進行跟車、蹲點,加強對承運戶運輸過程中煤質(zhì)的監(jiān)管和檢查,有效預防了承運戶在路上的摻假行為;在煤質(zhì)驗收過程中,對于GPS異常的車輛,由質(zhì)量驗收員和使用部門聯(lián)合進行檢驗。同時,不定時對大夜班送貨車輛進行整車留樣,次日邀請使用部門進行聯(lián)合檢測矸石比例等, 做到車車有采樣、批批有化驗,進一步抑制矸石比例,保證了原料煤入廠煤質(zhì)。
保證造氣爐吃上精料。揀矸人員工資分配由按天分配改為按撿矸量分配,揀矸數(shù)量翻了一倍多;堅持“不揀不入爐”,未達到質(zhì)量要求的原料煤必須經(jīng)過分揀后才能進入煤庫;每周不定時抽檢矸石比例,及時調(diào)整揀矸重點。
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