本網(wǎng)訊 根據(jù)蘭花科創(chuàng)化工化肥企業(yè)節(jié)能降耗排名統(tǒng)計,今年1至5月份,煤化工公司累計噸尿素生產(chǎn)成本較年初目標(biāo)下降6.42%,降幅排名位居蘭花化工化肥六廠首位。
今年,該公司積極克服子公司體制帶來的成本升高因素,明任務(wù)、定指標(biāo)、穩(wěn)生產(chǎn)、降消耗,實行成本周報制度,加強(qiáng)經(jīng)營管理,穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行,集全廠之力狠降成本,使成本管控取得歷年來最好水平。
控指標(biāo),降消耗。該公司不斷將炭轉(zhuǎn)粉率控制在低限,緊抓原料入爐均勻摻配,使入爐原料配比最佳,入爐型煤摻比≥45%,降低了原料煤消耗;對吹風(fēng)氣系統(tǒng)產(chǎn)汽量考核和各工藝車間蒸汽定額化考核指標(biāo)進(jìn)行壓縮,降低全廠系統(tǒng)蒸汽用量,同時對現(xiàn)場跑冒滴漏雙倍考核,降低蒸汽消耗;全廠循環(huán)水5#工藝循環(huán)水泵透平機(jī)實現(xiàn)穩(wěn)運(yùn),每小時節(jié)電600余度。多項節(jié)電技改項目紛紛投用、穩(wěn)運(yùn),動力電消耗得到明顯降低。
沉一線,問題解。以群眾路線活動為契機(jī),實行了領(lǐng)導(dǎo)干部包片駐一線辦公,遇到生產(chǎn)突發(fā)性情況,技術(shù)員以上人員一律駐廠蹲點(diǎn)解決。對于員工反映上的問題分門別類,制定整改時間表,職能處室跟蹤解決;針對氣溫升高可能對產(chǎn)量的影響,該公司組織召開工藝專題會議,提前對原料氣和二氧化碳壓縮機(jī)的各段活門、水冷器有計劃更換和沖洗,保證打氣量和設(shè)備冷卻需要??刂迫珡S循環(huán)水濃縮倍數(shù)在指標(biāo)下限,增加補(bǔ)水量,降低系統(tǒng)水溫。
定紅線,抓管理。該公司對非生產(chǎn)性支出大力壓縮,對可控費(fèi)用指標(biāo)全面下浮,加大成本費(fèi)用考核力度,嚴(yán)格執(zhí)行報銷程序和考核辦法,費(fèi)用超支部門實施嚴(yán)格考核;加強(qiáng)車間無泄漏管理工作,制訂實施廠控設(shè)備運(yùn)行周期及設(shè)備出力率考核工作,確保設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),降低電耗。持續(xù)開展修舊利廢工作,清理整頓庫存?zhèn)浼瑖?yán)格審批材料備件需求計劃,同時加大化工物料消耗控制力度,大幅降低運(yùn)行費(fèi)用。
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