本網(wǎng)訊 伯方分公司3205是個孤島掘面,壓力大、構(gòu)造多、片幫冒頂頻繁不斷,條件異常惡劣。該礦在實施一系列有效措施后,終于擺脫了被動的局面,使生產(chǎn)步入正軌。
一是加強支護強度。針對冒頂片幫頻繁的現(xiàn)象,該礦在支護時縮短錨桿排距;頂錨桿的數(shù)量由每排5根增加為6根;錨索由每循環(huán)3根增加為4根。另外,在壓力特別大的區(qū)域,采用錨網(wǎng)+可縮性鋼支架復(fù)合支護。
二是狠卡工程質(zhì)量,堅決杜絕求快不求好的現(xiàn)象。孤島面本來條件就差,有的組還搶進度,結(jié)果產(chǎn)出的不合格品還得返工。針對這種現(xiàn)象,他們出臺了嚴(yán)厲的制度,規(guī)定各組每打一排錨桿,各項指標(biāo)(間排距、起錨高度、聯(lián)網(wǎng)質(zhì)量、高度、寬度等)必須全部達一級品,否則,除了不付工,還要對責(zé)任班組進行考核。
三是轉(zhuǎn)換掘進方式。因煤質(zhì)軟,沿煤層底板掘進過后,還來不及支護,頂上的煤就垮落下來,形成5~6米的“高冒區(qū)”,支護起來不僅難度大,還費工費料。該礦及時匯集相關(guān)技術(shù)人員研究計策,改為沿煤層頂板掘進,這樣一來,不再形成“高冒區(qū)”,掘進進度大大加快。
四是擴大設(shè)計值。因孤島面壓力大,剛走好的巷道,沒過幾天就變了形(寬度不及、高度不夠)。為避免這種情況,他們要求各組在掘進時,比設(shè)計的“凈高、凈寬”各增加20cm,這樣頂上,兩幫一壓正合適。