本網(wǎng)訊 近期,煤化工公司氣化工段工藝管理人員圍繞提高單爐發(fā)氣量、穩(wěn)定爐況、降低原料煤消耗,積極出謀劃策,在DCS上增加了吹風(fēng)加氮程序,使吹風(fēng)閥在吹風(fēng)結(jié)束后遲落,在進(jìn)入上吹階段后根據(jù)需要再關(guān)閉,單爐發(fā)氣量較之前提高300m3/h。
在儀表車間技術(shù)人員和煤氣爐DCS廠家溝通之后,3月30日下午廠家在程序上變動(dòng),使吹風(fēng)閥在吹風(fēng)結(jié)束后遲落,在進(jìn)入上吹階段后根據(jù)需要再關(guān)閉,這樣在上吹階段加入吹風(fēng)空氣,吹風(fēng)階段的回收時(shí)間相應(yīng)縮短,凈吹風(fēng)時(shí)間延長,即煤氣爐相應(yīng)的吹風(fēng)效率提高,有效的提高了煤氣爐負(fù)荷。通過與修改之前相比較,單爐發(fā)氣量提高300m3/h,大大緩解了近期供氣緊張的局面。