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煤化工對(duì)煤氣爐施行“小手術(shù)”
來(lái)源:蘭花科創(chuàng)  |  作者:田晚紅 王張浩  |  發(fā)布時(shí)間:2017年05月16日  |  點(diǎn)擊次數(shù):4131  |  【字號(hào):

    本網(wǎng)訊  近日,煤化工公司將9#煤氣爐出口配置副線接至備用的3#洗氣塔,三臺(tái)洗氣塔并列運(yùn)行,氣化爐供氣阻力降低,原料煤消耗明顯下降,煤氣爐況運(yùn)行穩(wěn)定,這次“小手術(shù)”收到了顯著的成果。

    氣化洗氣塔阻力偏高、供氣阻力大、爐況波動(dòng)頻繁,是導(dǎo)致原料煤消耗高的一大主因,為此該公司研究決定將9#煤氣爐產(chǎn)生的煤氣單獨(dú)送往閑置3#洗滌塔,經(jīng)過(guò)緊張技改,置換合格后,與15日開(kāi)車(chē)并氣,并氣后9#爐上吹制氣壓力由原來(lái)的24 kpa降至18 kpa,下吹制氣由原來(lái)22kpa降至14kpa,吹風(fēng)壓力由原來(lái)28kpa降至24kpa,9#單爐系統(tǒng)阻力較其它爐下降3Kpa,而且其他爐的供氣阻力也同時(shí)下降1kpa,系統(tǒng)阻力的下降,在同等蒸汽條件下,各爐吹風(fēng)時(shí)間縮短1秒,備爐時(shí)間延長(zhǎng),班上炭數(shù)量由原先的每班340噸降至325噸,原料煤消耗下降明顯,為公司的降本增效又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

        

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