本網(wǎng)訊 近日,煤化工公司將9#煤氣爐出口配置副線接至備用的3#洗氣塔,三臺(tái)洗氣塔并列運(yùn)行,氣化爐供氣阻力降低,原料煤消耗明顯下降,煤氣爐況運(yùn)行穩(wěn)定,這次“小手術(shù)”收到了顯著的成果。
氣化洗氣塔阻力偏高、供氣阻力大、爐況波動(dòng)頻繁,是導(dǎo)致原料煤消耗高的一大主因,為此該公司研究決定將9#煤氣爐產(chǎn)生的煤氣單獨(dú)送往閑置3#洗滌塔,經(jīng)過(guò)緊張技改,置換合格后,與15日開(kāi)車(chē)并氣,并氣后9#爐上吹制氣壓力由原來(lái)的24 kpa降至18 kpa,下吹制氣由原來(lái)22kpa降至14kpa,吹風(fēng)壓力由原來(lái)28kpa降至24kpa,9#單爐系統(tǒng)阻力較其它爐下降3Kpa,而且其他爐的供氣阻力也同時(shí)下降1kpa,系統(tǒng)阻力的下降,在同等蒸汽條件下,各爐吹風(fēng)時(shí)間縮短1秒,備爐時(shí)間延長(zhǎng),班上炭數(shù)量由原先的每班340噸降至325噸,原料煤消耗下降明顯,為公司的降本增效又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。