本網(wǎng)訊 日前,新材料分公司環(huán)己酮車間在技術攻關小組的努力共同下,成功使加氫催化劑再生輸送泵打液量差的生產(chǎn)難題得到了有效解決,此項技術的成功攻破不僅提高了加氫催化劑的再生效果,使加氫反應器的選擇性和轉化率達到了歷史最好水平,而且也使該公司成為了國內(nèi)能夠掌握此項技術為數(shù)不多的企業(yè)。
加氫催化劑再生輸送泵是一種體積小,精細程度高,價格昂貴,廣泛運用于石油化工領域的國外進口計量隔膜泵,目前在國內(nèi)很多己內(nèi)酰胺企業(yè),此泵都不同程度地存在打液量差的問題,為了滿足生產(chǎn)往往需要啟動雙泵同時運行,但是造成此泵打液量差的原因卻眾說紛紜,也沒有一個行之有效的解決方法。為了攻破此生產(chǎn)難題,去年該公司成立了以環(huán)己酮車間主任焦棟亮為組長的攻關小組,他們潛心研究,反復試驗,把重點放在泵體做功原理和構造上,查圖紙,找參數(shù),歷經(jīng)半年多時間,經(jīng)過多次和廠家溝通,現(xiàn)在他們終于找到了泵打液量差的“頑癥”所在,同時在泵的正常運行、維修以及保養(yǎng)上,他們也摸索出了一些立竿見影的寶貴操作經(jīng)驗?,F(xiàn)在該泵調(diào)整試運行一個月以來,運行效果良好,單泵80%的行程就可以完全滿足生產(chǎn)的需要,據(jù)初步統(tǒng)計,僅泵的維修費用一個月就可節(jié)省三十余萬元。