本網(wǎng)訊 近期,煤化工公司受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響,尿素系統(tǒng)需經(jīng)常短停維持生產(chǎn),尿素高調(diào)水無(wú)法正常為合成溴化鋰裝置提供熱量,溴化鋰機(jī)組停運(yùn)后,原料氣壓縮機(jī)一入進(jìn)口溫度上漲至20℃左右,合成氨產(chǎn)量每天減少近30噸左右。該公司主動(dòng)想辦法、出點(diǎn)子,通過(guò)配中壓蒸汽管道至高調(diào)水冷卻器殼程,高調(diào)水加熱器使用,保證了高調(diào)水水溫,解決了制約生產(chǎn)“頑疾”。
合成溴化鋰裝置由尿素高調(diào)水提供熱量,尿素系統(tǒng)波動(dòng)高調(diào)水水溫下降,溴化鋰機(jī)組不能正常運(yùn)行,氨產(chǎn)量下降明顯,消耗大幅上升。該公司在限產(chǎn)后保證穩(wěn)定的高調(diào)水上大做文章,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的仔細(xì)勘察,數(shù)據(jù)精細(xì)核算,決定將尿素原一樓140m2的高調(diào)水冷卻器進(jìn)行技術(shù)改造,將原有高調(diào)水管線改至循環(huán)水,走冷卻器管程,配直徑為159中壓蒸汽管道至冷卻器殼程,這樣便可提供穩(wěn)定熱量。
技術(shù)改造完成后,在尿素系統(tǒng)停運(yùn)后,高調(diào)水加熱器投入使用,每小時(shí)使用蒸汽3噸左右,高調(diào)水溫度可維持在128℃,保證了溴化鋰機(jī)組正常運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期效果。當(dāng)尿素系統(tǒng)正常運(yùn)行,改造的高調(diào)水冷卻器可做為尿素系統(tǒng)冷卻器使用,達(dá)到“一設(shè)備兩使用”的效果。