本網(wǎng)訊 近日,大陽(yáng)分公司3306綜放工作面沿空留巷,483米混凝土遠(yuǎn)距離泵送注漿一次性順利完成注模。本次注模由原來的280米延伸到了483米,一次加注到位。這是該礦井下采用沿空留巷工藝后,首次突破483米,創(chuàng)下山西省內(nèi)煤礦井下沿空留巷最遠(yuǎn)泵送距離。
3306回采工作面按照設(shè)計(jì),沿空留巷注漿泵站利用3306運(yùn)輸順槽千米鉆場(chǎng)位置進(jìn)行布置,鉆場(chǎng)間隔380米,再加上轉(zhuǎn)載機(jī)長(zhǎng)度100米,沿空留巷注漿泵搬家后,注漿距離最近將達(dá)到483米。
為保證483米長(zhǎng)距離注漿一次性成功,該礦相關(guān)科室查閱技術(shù)資料,制定了兩套方案,并聯(lián)系廠家技術(shù)人員到礦進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。方案制定后,相關(guān)技術(shù)人員又到潞安集團(tuán)郭莊煤礦取經(jīng),之前,采用沿空留巷注漿工藝的煤礦所能達(dá)到的最遠(yuǎn)注漿距離是郭莊煤礦創(chuàng)下的450米,經(jīng)過與郭莊煤礦技術(shù)人員學(xué)習(xí)溝通,大陽(yáng)礦技術(shù)人員進(jìn)一步完善了方案。
3306工作面沿空留巷注漿泵站,迎來了搬家后的第一次注漿。該礦技術(shù)人員按照方案對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行了細(xì)致安排,先啟動(dòng)第一套方案注漿,第一臺(tái)注漿泵順利把注漿料輸送至中部增壓泵,但中部增壓泵出料時(shí),泵送壓力無(wú)法達(dá)到要求,注漿被迫停止。隨即,迅速更換第二套方案,綜放二隊(duì)把注漿管路接通,按照規(guī)程對(duì)堵塞管路余料進(jìn)行清除,對(duì)管路進(jìn)行清洗,為防止管路被堵,采用多使用沙和水泥,對(duì)管路進(jìn)行充分潤(rùn)滑后開始注漿。上混料,隨著注漿泵的正常運(yùn)行,注漿料順利到達(dá)沿空留巷注?,F(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)柔模一點(diǎn)點(diǎn)澆筑起來,直到下午15時(shí),第一個(gè)長(zhǎng)距離注模成功。