本網(wǎng)訊 今年以來,化工分公司持續(xù)在提質(zhì)增效上發(fā)力,深挖各環(huán)節(jié)降本增效潛力,進行技術(shù)改造,為完成年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和節(jié)能降碳任務(wù)打下基礎(chǔ)。
三廢混燃鍋爐改造,提高鍋爐產(chǎn)汽量。三廢混燃鍋爐增加換熱面積,有效回收鍋爐尾氣中的余熱,在鍋爐用煤量沒有增加的情況下,每小時產(chǎn)汽量增加約5噸,系統(tǒng)蒸汽緊張的情況得到緩解,降低了系統(tǒng)燃煤消耗。
優(yōu)化鍋爐煙氣脫硝工藝,降低脫硝用氨量。從脫硝工藝所需的溫度、氨水噴灑位置等入手,將不合理的氨水噴槍位置進行了移位,使氨水噴淋更加均勻;通過鍋爐本體改造,降低了余熱爐入口的煙氣溫度,使氨水噴灑溫區(qū)更加合理;對脫硝催化劑進行了檢查清灰,更換了部分催化劑,使煙氣分布更加均勻。改造后,鍋爐脫硝氨水用量由原來的每日26噸減為現(xiàn)在的每日13噸,每日濃氨水用量減少50%,氨水濃度按13%算,每日可增加合成氨產(chǎn)量。
添加燃料煤助燃劑,降低燃料煤消耗。積極推進燃料煤添加助燃劑能源合同項目,在燃料煤中通過添加高效環(huán)保節(jié)能添加劑,使燃煤得到更加充分的燃燒,實現(xiàn)熱量高效回收利用,據(jù)統(tǒng)計,鍋爐噸蒸汽耗煤下降約10%。