近年來,化工廠合成車間通過加裝貯醇罐和對二次脫硫工藝進(jìn)行改造,僅此兩項(xiàng)每月可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值2萬余元,不僅保證了本車間的工藝穩(wěn)定,節(jié)約了原材料,而且為后工序以及全廠的大氣量生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
去年,合成車間的精練崗位在排油水時(shí),發(fā)現(xiàn)有甲醇排出流入地溝,造成浪費(fèi),車間和維修班等技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行小改小革,經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),研制出了可回收甲醇的貯醇罐,每天可收回甲醇200余公斤,每月為廠里創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收入1萬余元。化工廠8萬噸氨醇技改后,再生槽硫泡沫不能徹底分離,產(chǎn)不出硫磺,部分脫硫液泡沫溢出流失,造成了不小的經(jīng)濟(jì)損失。針對這一情況,車間組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),他們深入現(xiàn)場查找原因,征求操作人員的意見,并走訪同行兄弟單位進(jìn)行取“經(jīng)”,經(jīng)過反復(fù)研究,制定出一套切合本崗位實(shí)際的整改方案,解決了原有的再生槽泡沫管道彎多、傾斜度不夠等工藝設(shè)計(jì)上的問題,使二次脫硫崗位的工藝狀況趨于正常。每月還可產(chǎn)硫磺9噸左右,價(jià)值7000余元,為該廠節(jié)能降本做出了貢獻(xiàn)。
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