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 2025年05月04日 星期日 蘭花集團(tuán) | 文明上網(wǎng) | 收藏本站 | 設(shè)為首頁
   
蘭花集團(tuán)積極創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約型企業(yè)邁進(jìn)
來源:  |  作者:  |  發(fā)布時(shí)間:2005年08月17日  |  點(diǎn)擊次數(shù):8460  |  【字號:
  近年來,蘭花集團(tuán)在謀求利潤最大化、獲取最快發(fā)展的同時(shí),始終將節(jié)能降耗作為提高企業(yè)效益的一種有效途徑和創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)的一種義務(wù)去抓,通過實(shí)施內(nèi)部市場化管理和全面預(yù)算管理,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,更新生產(chǎn)裝置,加大環(huán)境綜合治理等多項(xiàng)措施,并積極在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面做文章,成為當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)戰(zhàn)線上創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)的一個(gè)典范。 

    從公司成立初,蘭花即開始實(shí)施管理創(chuàng)新,核心為內(nèi)部市場化管理和全面預(yù)算管理,通過倒算成本,從源頭上降低原輔材料的消耗,確保了公司噸煤成本以85.3元/噸的水平穩(wěn)居全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。在生產(chǎn)過程中,公司將合理用電作為節(jié)約能耗的主要措施,根據(jù)電價(jià)峰谷時(shí)間,避峰填谷,使用電單耗控制在噸煤14度以下。同時(shí)積極在煤礦和化肥廠廣泛推廣使用變頻調(diào)速技術(shù),避免電耗和成本的增加。煤礦生產(chǎn)通過實(shí)施采煤方法改革等措施提高資源回收率,上馬國內(nèi)最先進(jìn)的綜合機(jī)械化采煤,進(jìn)行三維地震勘探、坑透科學(xué)合理布置工作面,采取多種措施加強(qiáng)邊角殘余煤柱的回收,使公司的資源回收率由初期的40 %左右提高到現(xiàn)在的76 %。對洗煤廠煤泥水閉路循環(huán)系統(tǒng)和煤泥烘干系統(tǒng)積極進(jìn)行完善,并積極選用高效低能耗設(shè)備,既解決了以前煤泥水排放污染并不能回收的問題,同時(shí)確保了煤炭資源的有效利用。公司還積極推進(jìn)煤礦環(huán)境綜合治理,計(jì)劃投資1000余萬元,對所屬煤礦礦井水進(jìn)行處理,處理量12000立方米/天,處理后4000立方米/天用于井下防塵、洗煤廠補(bǔ)充水,部分用作農(nóng)田灌溉,其余可達(dá)標(biāo)排放?;噬a(chǎn)方面主要是通過改善裝置和優(yōu)化生產(chǎn)工藝來進(jìn)行,增加吹風(fēng)氣回收裝置5套,降低燃料煤。上馬蒸氨裝置,一方面降低廢水、廢氣的排放,一方面增加了氨產(chǎn)量。在合成氨擴(kuò)建時(shí)先后選擇了投資高但蒸汽消耗低的全低變工藝,降低了成本。化肥廠在技改時(shí)選擇了國內(nèi)最先進(jìn)的雙甲工藝代替原銅洗工藝,即用甲醇化、醇烴化凈化合成氨原料氣中的一氧化碳、二氧化碳,并聯(lián)產(chǎn)甲醇,該工藝不僅降低了電的消耗,電解銅、醋酸、氨的消耗為零,增加了氨產(chǎn)量,同時(shí)增加了甲醇的產(chǎn)量,且無液體、氣體泄露,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好。此外,公司正在聘請科研機(jī)構(gòu)論證,積極探索推進(jìn)“煤-電-化”循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,力求使能源利用率最大化,努力創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)約型企業(yè)。 (尹峻峰)
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