化工分公司自從今年5月份新的技改設(shè)備投運后,原料煤的消耗指標有了明顯的下降,到目前為止,原料煤的消耗指標已基本控制在1.40噸/噸氨醇左右,已經(jīng)接近我市同行業(yè)先進水平,是近年來該分公司原料煤消耗水平最好的時期。
長期以來,該分公司原料煤消耗問題是一個老大難問題,—直制約著該分公司經(jīng)濟效益的提高、盡管該分公司經(jīng)過多方努力,但由于設(shè)備和工藝上存在的諸多問題,以及入爐原料煤的規(guī)格和噴量等諸多因素,使這一難題一直未能加以解決,致使近年來原料煤的消耗一直高于總公司下達的指標。隨著該分公司8.13尿素技改工程的建設(shè)和部分技改設(shè)備的陸續(xù)投入使用,該分公司領(lǐng)導(dǎo)以及造氣車間的干部職工進—步認識到:如果不徹底解決這—難題將會對該分公司的生產(chǎn)經(jīng)營和8.13尿素技改工程的達產(chǎn)達效造成極大的影響。因此他們下決心改變化工生產(chǎn)原料煤消耗居高不下這—現(xiàn)狀。
為了查找原料煤消耗過高的原因,降低原料煤的消耗,造氣車司的員廠們付出了不少心血,采取了多種降耗的辦法和措施。首先,車間領(lǐng)導(dǎo)親自深入車間各個主要生產(chǎn)崗位,不斷了解設(shè)備和工藝上存在的主要問題,甚至有時親自到崗位上進行操作,把生產(chǎn)環(huán)節(jié)上容易出現(xiàn)的問題一一記錄、匯總,做到心中有數(shù);其次,車間多次組織召開系統(tǒng)分析會,充分征求多數(shù)工人師傅們的意見和建議,不斷嘗試新的操作方法,不斷摸索和總結(jié)經(jīng)驗,不斷進行技術(shù)改進。為了便于操作和提高煤氣爐的產(chǎn)氣率,他們還對自動機崗位的個別工藝指標進行了小范圍的調(diào)整;第三,他們采取請進來和走出去的辦法,選派班組長和自動機主操輪流到外地學(xué)習(xí)取經(jīng)。使崗位操作人員不斷學(xué)習(xí)和掌握先進的操作方法和操作技能,他們還專門邀請江蘇大豐化肥廠的帥傅幫助指導(dǎo)工作。經(jīng)過幾個月的實踐,在自動機崗位逐漸形成和掌握了—套比較成熟的、比較科學(xué)合理的操作方法。為了提高崗位操作人員的責(zé)任心,充分調(diào)動大家的工作積極性,他們在各個化工班之間開展了小指標勞動競賽,在競賽中,車間根據(jù)生產(chǎn)情況定出相應(yīng)的消耗指標,對原料煤消耗的考核,班班記錄,日清月結(jié),月底匯總,對節(jié)約原料煤的班根據(jù)其節(jié)約的數(shù)量給予獎勵,當(dāng)月兌現(xiàn);同時對原料煤消耗超際的班組給子一定的處罰,做到了獎罰分明,從而促進工人師傅們精心操作,嚴格地控制各項工藝指標, 工作責(zé)任心得判了明顯的加強。
化工分公司原料煤下降的另—個原因,還得益于總公司定點采購,統(tǒng)一供貨,通過這樣的管理辦法提高了入廠原料煤的質(zhì)量,原料煤在入爐時,按照統(tǒng)一規(guī)格和品種,并根據(jù)生產(chǎn)工藝條件的變化合理調(diào)配使用,對降低原料煤的消耗也產(chǎn)生了—定作用。當(dāng)然,擴大生產(chǎn)能力,合理地進行系統(tǒng)配套改造,使原料氣能夠得到充分有效的利用,這些對降低原料煤的消耗也有著很大的影響。(安文)
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