化肥分公司通過(guò)技術(shù)改造,將原先污染環(huán)境空放的廢渣、廢水、廢氣回收再利用,不但主要污染物排放指標(biāo)氨氮降低75%,COD(化學(xué)需氧量)降低48%,而且“兩煤一電”等指標(biāo)也明顯下降,一年從“三廢”中摳回1740萬(wàn)元。
化肥分公司是以煤為原料的化肥生產(chǎn)企業(yè),爐渣、廢水、廢氣是必然“副產(chǎn)品”,以往該廠將造氣爐渣中20%-30%的含碳物質(zhì)和廢水、廢氣中的含氨物質(zhì)都白白地空排,不但浪費(fèi)資源,還污染環(huán)境。為了改變這種情況,該廠投巨資首先將傳統(tǒng)的鏈條爐改為循環(huán)流化床鍋爐,將造氣爐渣粉碎后,與燃料煤按一定比例摻到一起送鍋爐使用,實(shí)現(xiàn)了煤渣混燃,一年就能“省”738萬(wàn)元;在廢水廢氣方面,新上了蒸氨裝置和吹風(fēng)氣回收裝置,對(duì)全廠的含氨廢水進(jìn)行了回收,使排放廢水、廢氣中的氨氮含量降低80%,全年因此“增”效772萬(wàn)元;另外,該廠還對(duì)吹風(fēng)氣和合成氨放氣進(jìn)行回收,使燃料煤炭的消耗大幅降低,這樣一年又“揀”回230萬(wàn)元?;史止究俊耙皇∫辉鲆粧蹦暝隼麧?rùn)1740萬(wàn)元。
|