本網訊 為了節(jié)約有效的生產時間,節(jié)省維修成本,化肥分公司在今年的年度檢修中改變傳統(tǒng)檢修方法,采取單系統(tǒng)輪流檢修的方法,一手抓生產,一手抓檢修,克服時間緊、任務重、系統(tǒng)銜接處容易相互串氣等安全問題,僅用一周左右的時間圓滿完成了各項檢修任務實現(xiàn)了單系統(tǒng)安全無事故和修后一次性開車成功。
由于化肥分公司1830由兩套子系統(tǒng)相加而成,采取單系統(tǒng)輪流檢修最大的好處就是檢修開車時系統(tǒng)氣體可以互用,大大縮短開車時間,為生產節(jié)約寶貴的時間,同時由于實行資源共享,從而提高生產運行周期和裝置的長周期安全穩(wěn)定運行能力。但是從檢修的安全角度考慮,這樣一來,就給廠里的安全工作帶來很大的挑戰(zhàn)和風險,一旦工作考慮不周,兩套系統(tǒng)中間就很可能串氣,一些細節(jié)問題稍微不注意,就可能造成大的責任事故,全廠各級安檢人員面臨的壓力之大可想而知。
針對這種情況,廠里在檢修前就做了精心準備,制定了詳細的開停車方案、置換方案、系統(tǒng)串聯(lián)處插盲板方案以及各項檢修內容單項安全方案,做到每一個檢修項目都有專人全程監(jiān)護,提前對廠外協(xié)施工人員進行安全培訓,廠部領導分片負責,檢修前召開了檢修安全會議,強調重點并貫徹到崗位檢修員工,在全廠干部職工的共同努力下,不僅按時完成各項檢修項目,同時保證了單系統(tǒng)檢修安全有效推進,為全年安全生產形勢的平穩(wěn)運行奠定了堅實的基礎。
|