看,眼前這個(gè)“大家伙”,高38米,塔體凈重約40噸,主軸重18噸,抬頭望去,儼然一個(gè)龐然大物。它的名字叫己內(nèi)酰胺萃取塔,代號(hào)7302,它的好壞關(guān)乎著粗己內(nèi)酰胺的萃取效果,最終直接影響己內(nèi)酰胺產(chǎn)量。 7302己內(nèi)酰胺萃取塔自2016年開車至今已運(yùn)行6年之久,就在今年7月時(shí)不時(shí)搞 “罷工”,不但影響了成品產(chǎn)量,還造成車間廢水指標(biāo)升高,給后期環(huán)保處理帶來困難。 為保證安全穩(wěn)定生產(chǎn),設(shè)備科在及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行工藝處置,最大限度的降低消耗的情況下,決定對7302塔進(jìn)行停車檢修。說干就干,經(jīng)現(xiàn)場檢查測量后發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)攪拌器軸承損壞,攪拌主軸下沉8毫米,就是這8毫米的位移,可難住了設(shè)備技術(shù)人員,原設(shè)備制造廠家、技術(shù)人員聯(lián)系不到,無法取得相關(guān)檢修步驟和檢修數(shù)據(jù)。其他維修廠家無備件,價(jià)格高,維修周期長。一個(gè)個(gè)方案均被一一否定。但生產(chǎn)不能停,設(shè)備不能等。設(shè)備科全體人員主動(dòng)擔(dān)當(dāng),挺身而出,當(dāng)即決定,我們自己上!經(jīng)過縝密的計(jì)算后,無軸承座壓蓋備件我們自己加工。面對7302塔內(nèi)重達(dá)18噸的位移主軸,如何扶正提升這8毫米是關(guān)鍵。 定方案。設(shè)備科集思廣益最終確定方案,用枕木支撐住7302塔筒體底部,在塔內(nèi)標(biāo)高6米處焊接不銹鋼鞍座,2個(gè)H300工字鋼橫點(diǎn)焊在鞍座上,工字鋼中心底部用Φ426管支撐到塔底部,在工字鋼中心上方用100噸千斤頂對18噸的主軸進(jìn)行升高8毫米,然后對主軸底部、中部用專用工具抱住主軸,上部用三個(gè)支撐抱住主軸固定中心,檢查無誤后,對軸承開始拆卸更換。并同步對軸承壓蓋進(jìn)行測量加工。 戰(zhàn)檢修。方案敲定后,設(shè)備科立即組織檢修力量展開工作,正值酷暑時(shí)節(jié),氣溫高達(dá)三十多度,檢修人員在塔頂作業(yè),直徑一米多的平臺(tái)上,轉(zhuǎn)身都很困難,頭頂烈日,上塔作業(yè),一呆就是三四個(gè)小時(shí),后背被汗水浸濕,整張臉曬得通紅,他們邊作業(yè)邊抬起胳膊用袖口擦一把臉上的汗,然后再埋頭檢修,汗水和油污混在一起,他們憨憨一笑,高溫,塔內(nèi)受限空間的潮濕悶熱,38米高的恐懼,檢修人默默無聞,從不將這些困難宣之于口,在他們心中,這叫責(zé)任。 達(dá)目標(biāo)。經(jīng)過一周的努力,由設(shè)備科、檢修中心、車間組成的檢修組,克服一切困難,對7302塔檢修完成。根據(jù)試車方案對7302塔攪拌器進(jìn)行72小時(shí)的試運(yùn)行。經(jīng)車間技術(shù)人員在中控和現(xiàn)場測定7302塔運(yùn)行正常,電機(jī)調(diào)頻24赫茲時(shí),電流8A,相較檢修前電流10A降低2A,這樣的運(yùn)行數(shù)據(jù),意味著我們在沒有經(jīng)驗(yàn)、沒有檢修數(shù)據(jù)、沒有完善的圖紙的“三無”情況下,憑借著檢修人的果斷、執(zhí)著、較真、審慎,使7302塔的裝配精度超過了原始數(shù)據(jù),運(yùn)行效能提升了一個(gè)新的臺(tái)階,圓滿完成檢修任務(wù)。(耿蘭蘭 作者單位:新材料分公司) |