本網(wǎng)訊 近日,丹峰化工在“小創(chuàng)新”空間里做增效“大蛋糕”,激活一線班組職工創(chuàng)新細(xì)胞,采納員工合理化建議,先后對(duì)螺旋給煤機(jī)、鍋爐排污系統(tǒng)和煙氣脫硫噴射器入口做了“小手術(shù)”,不但穩(wěn)定了系統(tǒng)運(yùn)行,而且降本又增效。 一是將螺旋給煤機(jī)改為皮帶輸煤入爐,原來(lái)的螺旋給煤機(jī)因葉片長(zhǎng)時(shí)間與煤摩擦?xí)谷~片變薄或銹蝕,尤其在后期還需人工投煤,更換的維修費(fèi)用較高,既浪費(fèi)金錢又浪費(fèi)人力。技改后,既確保了鍋爐平穩(wěn)運(yùn)行,也無(wú)需專人在落煤處不間斷捅煤,按一年更換兩根螺旋絞龍費(fèi)用計(jì)算,至少節(jié)省1.04萬(wàn)元。 二是鍋爐排污系統(tǒng)二次閥由慢開(kāi)閥改為快開(kāi)閥,顯著地提高排污效率,能更好地控制爐水指標(biāo),減少管道設(shè)備的腐蝕,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。 三是煙氣脫硫噴射器改造,將入口位置向上提高2m,同時(shí)把噴射器由多孔改為單孔,提高吸氣量,改善氧化反應(yīng),增大亞硫酸鈣向硫酸鈣的轉(zhuǎn)化率,最終生成硫膏。 通過(guò)運(yùn)行,三項(xiàng)技改均達(dá)到了預(yù)期效果。(張燕梅 郭凱) |